電除塵電壓降低原因?
導(dǎo)致電場二次電壓低的主要原因是由于灰斗積灰搭橋,使極板與極線之間出現(xiàn)短路輕微現(xiàn)象造成的。而造成灰斗積灰搭橋的原因主要有以下幾點(diǎn):
一、鍋爐燃燒調(diào)整時給煤不均衡,單側(cè)給煤機(jī)給煤偏多,且煤中灰份偏高。鍋爐單側(cè)灰量大,電除塵工作負(fù)荷增大,分離出的灰量大,倉泵來不及輸灰,灰斗灰位增高,最終導(dǎo)致二次電壓低,嚴(yán)重時會造成電場短路跳閘。
二、倉泵平衡閥故障(閥門損壞或者平衡管堵灰),起不到平衡作用,是倉泵進(jìn)料時,泵內(nèi)壓力較高,不能正常下灰,影響倉泵進(jìn)料的順暢性,影響除灰效率,進(jìn)而導(dǎo)致灰斗積灰搭橋,二次電壓降低,電除塵工作異常。 三、進(jìn)灰管閥板門開不全,或者進(jìn)灰閘板處滲進(jìn)水,使閘板處積灰,造成下灰通道變窄,使下灰不暢。影響下灰量,導(dǎo)致灰斗積灰搭橋,電場二次電壓低。
四、電場灰斗料位計不準(zhǔn)確,高料位報警不動作,灰斗出現(xiàn)堵灰故障時,不能及時發(fā)現(xiàn),致使處理不及時,導(dǎo)致灰斗積灰搭橋。
根據(jù)以上情況,結(jié)合生產(chǎn)實際,建議采取如下措施:
一、調(diào)整鍋爐給煤機(jī)給煤量,做到平衡給煤,左右燃燒工況一致,避免出現(xiàn)偏燒現(xiàn)象。
二、定期檢查倉泵進(jìn)料平衡閥,確保進(jìn)料時倉泵與灰斗氣壓平衡。
三、定期對進(jìn)灰管進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)溫度偏低時,進(jìn)行振打處理,確保進(jìn)灰暢通。
四、加強(qiáng)巡檢,確保倉泵進(jìn)料、出料正常。當(dāng)發(fā)現(xiàn)進(jìn)料不正常時按如下步驟進(jìn)行反吹處理:
1) 將除灰程序切換到“就地”。
2) 關(guān)閉倉泵進(jìn)料閥。
3) 開啟待處理倉泵的進(jìn)料閥,開啟倉泵加壓閥進(jìn)行加壓,反吹15—20秒。
4) 關(guān)閉加壓閥,關(guān)閉進(jìn)料閥。
5) 開啟平衡閥,開啟加壓閥,反吹15——20秒。
6) 反吹兩次以后,手動進(jìn)料、出料一次,再恢復(fù)自動運(yùn)行。
五、電除塵故障時及時調(diào)整倉泵進(jìn)料時間。調(diào)整原則如下:
1)一電場倉泵正常進(jìn)料時間控制在5——15分鐘(對比出料時間進(jìn)行確定)
2)如果一電場退出運(yùn)行,二電場倉泵進(jìn)料時間調(diào)整為5——15分鐘。
3)控制二電場倉泵、三電場倉泵出料時間不大于4分鐘,否則適當(dāng)縮短倉泵進(jìn)料時間。)
4)氣源壓力不足時,增開一臺空壓機(jī)。
六、改造平衡管上部安裝方式(抬高平衡管出口位置,提高1.5米)確保平衡管正常工作。
六、改造倉泵進(jìn)灰管,將方管改造成圓管,降低積灰的幾率。
七、灰斗增加倉壁振打器,并安裝時間繼電器,每班振打兩次,減少灰斗積灰。
八、改造料位計,保證儀表顯示的正確性,使運(yùn)行工人能夠及時發(fā)現(xiàn)問題,解決問題。
九、電除塵出現(xiàn)故障時,值長安排專人進(jìn)行定期跟蹤處理。
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