吸料機不吸料什么原因?
一、吸料機不吸料什么原因?
原因:氣動泵出現損壞。
如果說發現氣動真空上料機出現無法吸料的問題,主要還是因為設備內的氣動泵出現了損壞,一旦這一裝置出現損壞,就會導致無法吸料問題的出現,主要是因為壓力不足,所以說要注意首先檢查一下設備內部的氣動泵,了解一下這一裝置是否有損壞,及時的進行維修或者是更換。
二、真空上料機吸料吸一會不吸了?
1:對設備的真空泵進行檢查,看看它的壓縮空氣起源壓力有沒有符合相關規定。大部分情況下真空泵的氣源壓力是在6到7mpa,要是壓力沒有符合相關要求的,就應該檢查一下氣源是不是需要更換通氣管道了。
2:可以先查看控制系統的觸摸屏上面有沒有問題,比如說真空吸料機的各個參數,吸料,放料的時間是沒事無誤的,要是在這里有問題吸料機就有可能不能正常的吸料,應及時的進行更改解決。
3:將真空上料機的上蓋打開,把過濾器拿出來觀察在濾芯上面的灰塵是不是太多了,或者有結塊堵塞的情況,這種問題都有可能會讓真空上料機不能夠正常的進行上料,出現這種問題,只要用壓縮空氣把它吹干凈了就可以了。
4:真空上料機不能正常的進行上料也有可能是因為機器的拆裝活動,在上蓋和筒體卡箍出現漏氣的情況,進而不能夠正常進行吸料作業。
5:對吸料管道進行檢查,是不是上面出現了漏氣的情況,另外要注意在所有的卡箍上面是不是都有密封圈的。
三、陶瓷過濾機真空桶不排水原因?
可能的原因如下:
濾液泵故障或連接管道破損。
如陶瓷過濾板吸漿效果良好,檢查真空桶距濾液泵的高度差,一般要有3米左右的高度差,如果高度差小可能水來不及排出甚至不排水。
如陶瓷過濾板不能正常吸漿,僅有少量水甚至無水:檢查陶瓷板是否大批量堵孔、檢查真空度大小、確認給礦條件是否變化。
四、300g吸料機不吸料原因?
第一:可以先看在設備的控制面板上面有沒有問題,比如說上料機的各個參數,吸料,放料的時間是沒事無誤的,要是在這里有問題吸料機就有可能不能正常的吸料,應及時的進行更改解決。
第二:對設備的氣動泵進行檢查,看看它的壓縮空氣起源壓力有沒有符合相關規定。大部分情況下氣動泵的氣源壓力是在6到7mpa,要是壓力沒有符合相關要求的,就應該檢查一下氣源是不是需要更換通氣管道了。
第三:真空吸料機不能正常的進行吸料也有可能是因為機器的拆裝活動,在上蓋和筒體卡箍出現漏氣的情況,進而不能夠正常進行吸料作業。
第四:將上料機的上蓋代開,把過濾板拿出來以后觀察在濾芯上面的灰塵是不是太多了,或者有結塊的情況,這種問題都有可能會讓吸料機不能夠正常的進行吸料,出現這種問題,只要用壓縮空氣把它吹干凈了就可以了。
第五:真空上料機對吸料管道進行檢查,是不是上面出現了漏氣的情況
五、真空吸料機沒氣不吸料怎么回事?
1.檢查進料器的管路,看其是否密封。另外,工作臺上小料斗的密封圈是否漏風。
2.檢查漏斗高度是否超過揚風機的高度,如果問題發生在早期的揚風機高度需要及時調整,以便能夠滿足生產的需要。
3.是否是物料管道的長度太長,如果物料管道的長度太長,就需要對其長度進行調整,以滿足生產的需要。
4.壓縮空氣應保持在0.4-0.6毫帕,壓縮空氣供氣壓力不足將導致反吹強度不足,使過濾器表面的粉塵不能清除,從而影響真空加料機的吸料速度;
5.管路連接應緊固,管路連接處應用喉環固定,防止漏氣影響真空度;
6.桶圈是否安裝到位,松開卡箍,檢查桶圈是否完全放入S面,如果有損壞要及時更換,以防漏氣影響吸油效率;
7.門板是否能關緊,門板完全關閉后才能形成真空,如果有材料粘到放料門板上,需要及時清理;
8.過濾器是否堵塞,需定時清理過濾器內殘留的物料,如有破損或無法清理,應及時更換。
六、飼料拌料機不吸料啥原因?
如果排除電機問題,那應該是原料顆粒過大,吸管漏氣或者吸管口離飼料原料過高或過低,進料不順暢。
七、噴槍不吸料什么原因?
1.噴涂機噴嘴或過濾器堵塞,需要清理。
2.噴涂機的密封件損壞,導致吸力不足。
3.噴涂機的管道阻塞或漏氣,需要檢查管道以查找故障點進行修理。
4.噴涂機的噴嘴位置不正確,需要調整噴嘴位置。
5.噴涂機的噴槍松動或破損,需要更換噴槍。
6.噴涂機的馬達損壞,需要更換馬達。
八、盤式過濾機不吸礦是什么原因?
1.真空系統故障或真空度達不到要求。應檢查真空泵及真空管路,分配頭,陶瓷板等處是否故障或漏氣。
2.給礦條件是否變化,如礦漿種類...
九、整臺陶瓷過濾機不吸礦是什么原因?
應說明是突然不吸漿或一直吸漿效果都很差。如突然不吸漿,可能的原因有:如果是一直吸漿效果差、不吸漿,應及時找出原因解決問題。
十、陶瓷過濾機不吸礦的原因是什么?
你應該講清楚是一直以來濾餅都不干還是突然不干,現在的水分大概有多少?一般情況下陶瓷過濾機過濾鐵粉,其濾餅含水量在10%左右。影響濾餅含水量高的原因可能有下:
一、陶瓷過濾機外部原因
1.給礦條件發生變化,如來料濃度極高、粒徑變細、含泥量增多等。
二、陶瓷過濾機自身原因
1.陶瓷過濾機主軸轉速過快。
2.陶瓷過濾機真空度不足。
3.陶瓷過濾機清洗未達到要求。
4.陶瓷過濾板壽命將近、堵塞嚴重。
5.陶瓷過濾板選型不符。
6.陶瓷刮刀卸料后殘留過多。
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